這週五因為某產品線良率與重測率不佳。找負責該產線泰籍工程師群 Review 上週不良分析。看完他們的報告除了搖頭還是搖頭。下午兩點一群人圍在產線電視旁重新教育。
待測產品 Speaker 播音 6000HZ 2% 不良。工程師認為是產品 Speaker 組裝位置偏移導致,重新組裝就可重測過,查看照片並不覺得組裝偏移很誇張,於是問工程師看過不良品Fail 數值、分佈、CPK了嗎? 工程師回覆沒有。當下心裡馬上 OOXX,我的這些可愛泰籍工程師對不良數據的分析能力還是需要再進步,每次分析就是拆機然後腦補。吞回這口怒氣,重拾起老師的精神開啟孜孜不倦模式。
錯誤的不良分析導致的後果可能比想像中要大。以這個 case 來說,原本以為是組裝導致。所有 2% 不良會花費工時進行拆機重組,另外,因為設備問題沒被發現所以還會繼續維持 2% 不良。
分析的第一步一定要先數據分析,再做拆機分析。且一定要先確認測試設備是否數值偏移。應該是兩周前才跟這群工程師說過,想不到一下子就給忘了。希望大家能快快長大阿....